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无 欲 则 强――记全国煤炭工业劳动模范吴强
作者:梁树学 朱世佳 来源:霍煤人报 时间:2007-10-29 08:42 点击:1697

    2007年9月26日―29日,京西宾馆。这里华灯璀璨,人头攒动,全国煤炭系统的精英欢聚于此,参加由国家人事部、中国煤炭工业协会举办的“全国煤炭工业先进集体、劳动模范、先进工作者表彰大会”。
    霍林河露天煤业机修厂108吨车间主任吴强就在其中。
    27日,是全体与会代表最高兴的时候,这天下午,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝接见了他们。
    望着总理亲切和蔼的笑容,吴强心中激情翻滚,热血沸腾,作为一个普通的煤矿员工,做出一点成绩,就受到共和国总理接见,这份荣誉的份量是那样厚重,他感受到巨大的激励。
    接见结束后,吴强仍然沉浸在激动之中,他回想起走过的工作历程,那些难忘的日日夜夜……
动力源于管理创新
    吴强现任内蒙古霍林河露天煤业股份公司机电修配厂108T车间主任。
    108T车间担负露天煤业108T自卸汽车检修、故障处理和定期保养任务,车间有员工152名。
    2002年1月,吴强担任车间主任,当年扭亏为盈。2005年完成产量2101万立米,比计划产量2090万立米多完成11万立米,成本节余10万元;2006年实际完成产量2688万立方米,比计划产量2471万立方米多完成217万立方米,提前一个月完成全年计划产量;完成外销利润6.18万元;设备出动率实际完成80%,比计划出动率提高5%;实际完成吨/立方米费用0.39元,比计划0.40元下降了0.01元/吨立方米;职工收入由2005年35000元/人均提高到2006年50000元/人均,增长幅度为15000元/人均;安全无死亡、没有重伤事故,实现了安全生产。
    部分108吨自卸汽车已经服役20个年头,个别配件已不再生产,完成生产任务,保证设备实动,可以说困难重重。吴强变压力为动力,改革生产检修组织模式,全力以赴保证车辆实动率。
    108T车间南北两个检修区相距十几公里,南区主要负责临时故障处理,大故障要等第二天才能到北区处理,造成往返时间和油料消耗,延长了检修时间,影响大车单台效率;北区负责大车定检和三级以上保养,检修班组没有和产量挂钩,产量概念没有树立起来。
劳模源于真抓实干
    吴强上任后和车间其他领导深入调查研究,按照“设备检修单元管理,故障排除相互联系,检修成本自控自理,经济效益产量挂起”原则,改革劳动组织,建立新的检修格局。设备检修单元管理――将两区检修班组组合为三个大单元,打破界限,形成合力,保证故障处理及时性;故障排除相互联系――充分发挥检修资源,班与班之间、单元与单元之间、上道工序和下道工序之间相互配合,相互支持,共同完成任务;――配件、油料、材料等均由检修单元自行控制,不能突破单机检修成本,实行节奖超罚检修责任制。经济效益产量挂起――经济效益由单机产量决定,单元所承包车辆出动率高,检修成本低,员工收入就高。
    改革效果明显,划分检修单元后,检修组织、人员配备、故障处理都有明显转变,检修管理水平提高,保证了检修质量;员工之间强化联系,设备能在南区检修的不到北区,缩短故障处理时间;强化检修单元与生产调度部门和车间检修人员联系,及时了解设备故障,准备检修场地,准备检修工具,设备能及时回到生产现场,增加单机效率和效益。每年车间将设备检修成本分到单元,单元分到单机,单机成本分到员工身上。单元控制检修成本,保证成本节余,单元下设检修小组保证材料、配件、油料不能超出指标,提高检修员工成本意识,能修复的配件修复使用,能用部分件不用总成件,能用国产件不用进口件,保证车间利润。实现检修单元效益、车间整体效益、职工收入、实现检修质量。
效益源于技术创新。
    108吨车有15台已经超期服役,但雄风不减。为了保证露天生产,吴强对108T自卸汽车现状认真剖析,提出SF―3102、3103气路、制动系统、前后轮刹车活塞、仪表盘改造,每年节约资金200多万元。微机箱是该车型电控系统核心,通过接收外部各种逻辑信号、模拟及数字信号控制车辆牵引恒功特性及制动梯形特性,设有各种保护。通过两年多运行,系统比较稳定,故障率比较低,可是系统一旦出现故障,寻找就比较麻烦,原因是维修人员没有调试仪,使检测工作变得很复杂。吴强担任攻关组长,攻关成功,每年可节约资金300多万元。
    他组织车间技术骨干和QC小组,完成108吨车断牵改进、制动接触器KMR1或KMR2末正常吸合短开、接触器不吸和等,每年可节约费用100多万元。
   长期在检修一线工作,炼就了吴强丰富的工作经验和准确判断故障能力,掌握了丰富的检修技术第一手资料。
   为节约油料,缩短检修时间,早晚班检修移到坑下电铲位置,吴强将两个白班大班组和轮胎班细分为机械、电器、油气路三个班组,明确划分专人专项,增强员工检查、检修责任心,确保设备检修部位落实到人,优化人员结构,明确责任。他加强车间单机核算微机化管理和物资材料消耗管理,采取定检承包,对反修车辆制定严格的防范措施,降低生产成本,保证了设备实动率。
榜样源于无私奉献
    吴强始终以普通管理人员身份兢兢业业地在检修一线工作20多年,无论是检修现场还是露天坑下,都留下了他忙碌的身影,留下他稳实的足迹。与他朝夕相处的员工们说,2000年担任车间主任以来,吴强从未休息过一个节假日和星期天,作为车间领导,每周还要值一次夜班,只要露天生产不停,他就没有休息时间。
    2006年春节他在白俄罗斯度过,为了学习即将引进的载重量为220吨的自卸车检修技术,他和技术人员在白俄罗斯贝拉斯工厂学习技术,接受培训。回国后,他组织车间技术人员和白俄罗斯工程技术人员一道组装220吨车,克服许多困难,完成了5台车组装。一年里他加班加点140多天。
   吴强,中电霍煤设备检修战线上的一面旗帜,他的精神和行为影响和激励着集团公司每一位员工,激励人们为早日实现中电霍煤“价值倍增6战略”宏伟目标勤奋工作。

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